1.工程概况
某县四层商住楼为框架结构,平面面积为15m×36m,两向柱距分别为7m和6m,柱子截面为400mm×600mm。在一层梁柱施工过程中由于振捣不到位,拆除柱子侧模后,发现部分柱子表面有蜂窝、漏振现象,个别柱子比较严重(较大漏振深度达230mm),且柱子存在烂根现象。
2.漏振原因分析及加固方案
2.1漏振原因分析
经现场调查,造成此次柱子混凝土严重漏振的主要原因有以下几点:
(1)混凝土为现场搅拌:混凝土流动性、均匀性缴差;
(2)一层梁柱一体浇筑:梁柱交接处钢筋很密,较大间隙为45mm,且柱子高4.2m。致使振捣棒无法振捣到位;
(3)现场操作工人责任心差:柱子根部未清理干净,混凝土不易振捣到位又未采取任何有效措施。
2.2柱子加固方案
柱子混凝土严重漏振,影响了主要结构构件受力,对整体结构安全造成很大的隐患。为彻底解决这一质量问题,根据现场实际测试情况、柱子损伤程度和部位情况,制定了以下处理方案:
(1)对于柱子根部出现漏振且存在烂根现象的部位,先将疏松的混凝土剔除,采用水泥压力灌浆法处理内部缝隙,然后用无收缩灌浆料浇注平整。待灌浆料强度达到C30以上后,柱子根部粘贴环型100mm宽、300g的碳纤维布进行补强。
(2)对于柱子非根部部位,先将疏松的混凝土剔除,然后用无收缩灌浆料浇注平整。待灌浆料强度达到C30以上后,在出现漏镇范围内(竖向净距100mm)粘贴环型100mm宽、300g碳纤维布进行补强。
3.处理施工步骤
3.1 混凝土柱子根部处理
(1)用扁鐕子凿除松动的混凝土,并清理干净,用空压机将缝隙内部的浮渣吹净,用清水将处理表面冲洗并湿润。
(2)埋设灌浆口(嘴)留设在柱根两侧,埋设灌浆管,用环氧胶泥固定。
(3)封缝:清理柱周围杂质,用环氧胶泥封缝
(4)灌水润湿:封缝后,用灌浆泵将水压入灌浆口,使灌浆通道通畅。然后用压缩空气将水吹净,使之没有明水。
(5)压力灌浆:将配制好的水泥浆贯入压力罐,用空压机加压,待压力达到0.6~0.8MPa,开始注浆,从进浆嘴注入,当出浆嘴流出浆液或被灌口停止进浆后,方可停灌。
灌注水泥浆液的配比(质量比)如下:
水泥42.5#:水:减水剂=100:35~40:1~1.2。
(6)二次补灌:第一次压浆初凝后,在进行第二次压浆,直至排气管中挤出清水。全部灌完后3天,割除管子,剩下的管子孔隙用砂浆填平。
(7)表面处理:封堵灌浆口并拆除灌浆嘴,支模板后浇注灌浆料。待灌浆料强度达到C30以后,外粘贴碳纤维布补强。
3.2柱子非根部部位处理
(1)用扁鐕子凿除松动的混凝土,并清理干净,用空压机将缝隙内部的浮渣吹净,用清水将处理表面冲洗并湿润。
(2)松动部位处理好,支模板后浇注灌浆料,待灌浆料强度达到C30以后,外粘贴碳纤维布补强。
3.柱子环向粘贴碳纤维布加固。
粘贴碳纤维布加固施工严格按有关技术规范要求进行施工,其主要步骤如下:
(1)基底处理 :用角磨机去除混凝土表面的浮浆、油污等杂质,构件基面的混凝土打磨平整,将混凝土表面清理干净并保持干燥。用脱脂棉沾丙酮擦拭表面。
(2)涂底胶:将原材料按配合比称量准确,充分搅拌。用毛刷将底胶均匀涂抹于混凝土构件表面,等底胶固化后,进行下一道工序。
(3)粘贴碳纤维布:按加固方案要求的尺寸裁剪碳纤维布,配制、搅拌粘贴胶,然后用滚筒刷均匀涂抹于所粘贴部位,在碳纤维的外表面均匀涂抹一层粘贴胶。
4.处理效果
灌浆料浇筑完毕3天后,用超声仪器进行内部问题检查,检查结果表明处理部位结合牢靠,混凝土内部未发现明显问题。检查完毕后进行粘贴碳纤维布加固,目前主体结构已经完工,加固效果良好。
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